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擠壓機(jī)長(zhǎng)周期提速運(yùn)行故障分析與處理

發(fā)布日期:2022-04-26 點(diǎn)擊率:67

  • 關(guān)鍵詞:                                                                擠壓機(jī)長(zhǎng)                                                                提速運(yùn)行                                                                故障分析與處理

  • 摘要:本文介紹擠壓機(jī)長(zhǎng)周期提速運(yùn)行故障分析與處理。


  故障現(xiàn)象:丙綸細(xì)旦短纖維生產(chǎn)過程中,工藝生產(chǎn)線中低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)平穩(wěn),但當(dāng)提速大負(fù)荷運(yùn)行時(shí),常出現(xiàn)擠壓機(jī)無任何報(bào)警停車事故。

  原因分析:年產(chǎn)萬噸丙綸細(xì)旦短纖維是公司聚丙烯后延加工的一個(gè)項(xiàng)目,主要設(shè)備由意大利法瑞公司提供。工藝生產(chǎn)流程大致為:原料—計(jì)量混合--熔融—紡絲--冷卻-- 上油--集束--牽伸--卷曲--熱定型及冷卻--切斷--打包--成品。在此過程中熔融擠壓進(jìn)料段的控制很重要,聚丙烯粒料在擠壓機(jī)螺桿的推動(dòng)下不斷向套筒出口端移動(dòng),此間一方面置于套筒外圍的電加熱給聚丙烯粒料加熱,另一方面物料與物料,物料與螺桿及套筒間的擠壓,剪切使聚丙烯粒料熔融,混合,在出口處處于平均的熔融狀態(tài)。生產(chǎn)線控制系統(tǒng)采用MACO8000集中控制。若要得到良好的熔融體必須要求儀表對(duì)擠壓機(jī)9個(gè)區(qū)的溫度有精確的控制,同時(shí)保證外圍其它輔助條件滿足,才能使擠壓機(jī)安全平穩(wěn)的運(yùn)行。是從以下幾方面分析原因

  一 儀表控制系統(tǒng)

  首先從儀表控制部分的以下幾個(gè)方面進(jìn)行檢查分析

  1、輔助控制回路(開車回路)分析

  開車條件

  1)MACO8000控制系統(tǒng)是否正常

  前紡控制系統(tǒng)中擠壓機(jī)9個(gè)區(qū)溫度控制(控制點(diǎn)偏差不高于10度),紡絲泵10個(gè)區(qū)的溫度壓力控制及后紡多點(diǎn)溫度控制正常,壓力控制正常,(各點(diǎn)必須按聯(lián)鎖點(diǎn)要求控制),MACO8000內(nèi)部允許的開車接點(diǎn)才能輸出,此時(shí)條件滿足各轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備允許啟動(dòng)。以上條件是擠壓機(jī)運(yùn)行的一個(gè)重要參數(shù),所以對(duì)儀表控制有很高的要求。

  2) 料斗料位控制

  擠壓機(jī)進(jìn)料是由Mcm Metering Control Unit系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。進(jìn)料的多少根據(jù)生產(chǎn)情況通過系統(tǒng)設(shè)置。料斗設(shè)計(jì)上下兩個(gè)料位計(jì)檢測(cè),上料位接點(diǎn)報(bào)警,下料位接點(diǎn)聯(lián)鎖停車。

  3) 電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常(電氣專業(yè)配合檢查)

  電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器在啟用前必須要求各部分冷卻風(fēng)機(jī)正常投運(yùn),從而確保驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行的安全可靠。

  4) 主電機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng)正常

  主電機(jī)齒輪箱潤(rùn)滑油系統(tǒng)對(duì)流量,溫度,壓力進(jìn)行了檢測(cè),其中壓力高低報(bào)檢測(cè)非常重要,低報(bào)參與聯(lián)鎖。系統(tǒng)啟動(dòng)6分鐘后油壓大于低限值,接點(diǎn)輸出,允許開車。否則聯(lián)鎖停車。

  以上各條件均滿足的情況下,輔助回路允許開車,繼電器7K2線圈帶電,接點(diǎn)送出,驅(qū)動(dòng)器開始進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)測(cè)。

  二、驅(qū)動(dòng)器輸入/輸出信號(hào)檢測(cè)

  驅(qū)動(dòng)器輸入/輸出信號(hào)檢測(cè),由7個(gè)指示燈表示  1)1phase(一相)  2)45~65Hz(同步化)  3)3phase(三相)  4)overcurrent trip(過流跳閘)  5)run(運(yùn)行)  6)rotating(旋轉(zhuǎn))  7)health(正常) 若故障停車,故障解除后按Reset復(fù)位。

  正常開車前1 2 3 4 7號(hào)燈亮,說明驅(qū)動(dòng)器自檢正常,允許開車,當(dāng)繼電器7k2接點(diǎn)閉合,輔助回路開/停車指令經(jīng)外部接線傳到端子31上,使開車信號(hào)端子34帶電,接點(diǎn)輸入后(5)Run燈亮。保證這一信號(hào)的前提條件是熱敏電阻/微溫計(jì)正常(在電機(jī)的磁場(chǎng)和極間繞組內(nèi)裝入溫度傳感電阻,防止延長(zhǎng)熱過載)電機(jī)啟動(dòng),此回路檢測(cè)電壓為直流+24v。設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)正常,(6)ROTATING燈亮,開車運(yùn)行正常。驅(qū)動(dòng)器的控制信號(hào)由MACO8000控制系統(tǒng)提供0~10V速度調(diào)節(jié)信號(hào),經(jīng)4、 7端子輸入。開車過程中可以通過4、11端子進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

  三、擠壓機(jī)提速后無報(bào)警停車故障原因分析

  1)、擠壓機(jī)轉(zhuǎn)速控制回路

  擠壓機(jī)的轉(zhuǎn)速由過濾器后部壓力控制,而擠壓機(jī)過濾器前后壓力及壓差都是保證擠壓機(jī)正常運(yùn)行的重要參數(shù),并且參與聯(lián)鎖。正常生產(chǎn)時(shí)壓差一定要控制在要求范圍內(nèi)。若后部壓力測(cè)量出現(xiàn)故障(低于實(shí)際值),MACO8000控制系統(tǒng)PID輸出增大,要求擠壓機(jī)轉(zhuǎn)速提高,但下料系統(tǒng)無法及時(shí)跟蹤下料,導(dǎo)致料位空料,或過濾器前后壓力減小,報(bào)警停車。這種情況是料位先報(bào)警后停車。只有上料位開關(guān)的報(bào)警接點(diǎn)未正常輸出系統(tǒng)才出現(xiàn)無報(bào)警停車。

  實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)停車時(shí),MACO8000輸出指示最大,主電機(jī)電流不是很大。此時(shí)檢查料位和驅(qū)動(dòng)器即可確認(rèn)故障原因。事故當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)檢查料位,接點(diǎn)輸出正常,可排除料位故障的可能性。即確定驅(qū)動(dòng)器輸出跟蹤故障。

  2)、擠壓機(jī)套筒1區(qū)溫度及0區(qū)溫度控制分析

  若主擠壓機(jī)驅(qū)動(dòng)器輸出跟蹤故障排除,仍然出現(xiàn)擠壓機(jī)提速后無報(bào)警停車故障,則要考慮擠壓機(jī)筒體溫度。

  當(dāng)擠壓機(jī)套筒1區(qū)溫度過低,0區(qū)溫度過高時(shí),粒料在0區(qū)至1區(qū)過渡段形成粘度較大的漿料,進(jìn)料通道不暢使進(jìn)料減小,同時(shí)造成擠壓機(jī)負(fù)荷過大,于是形成空筒使過濾器前后部壓力過低聯(lián)鎖停車。出現(xiàn)這種情況時(shí),一般料位正常,MACO8000輸出指示最大,主電機(jī)電流達(dá)很大。在短時(shí)間內(nèi)不能及時(shí)處理,會(huì)出現(xiàn)無報(bào)警停車。解決的辦法是工藝調(diào)整操作,提高1區(qū)控制溫度,確保0區(qū)冷卻水溫,使物料通道通暢,熔體性能良好。同時(shí)要求操作人員加強(qiáng)對(duì)各參數(shù)監(jiān)控。

  3)、驅(qū)動(dòng)器內(nèi)檢故障分析(電氣專業(yè)配合)

  在輔助回路正常,調(diào)速控制信號(hào)正常,工藝操作正常的情況下,全線提速后無報(bào)警停車。一般故障出現(xiàn)在驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部。通過儀器檢查發(fā)現(xiàn)擠壓機(jī)驅(qū)動(dòng)器內(nèi)熱敏電阻PTC90異常,開車后隨時(shí)間延長(zhǎng)其表面溫度升高,當(dāng)達(dá)到88度時(shí)驅(qū)動(dòng)中斷引起主電機(jī)停車。這種現(xiàn)象沒有造成任何報(bào)警。解決辦法是停工時(shí)對(duì)驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部散熱器,通風(fēng)風(fēng)機(jī),熱敏電阻等元器件進(jìn)行檢查清理,更換主電機(jī)風(fēng)機(jī)過濾網(wǎng),改善換熱效果。

  處理方法:以上各步檢查完畢,故障原因基本可確定,針對(duì)各種故障原因進(jìn)行相應(yīng)處理。



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