發布日期:2022-04-26 點擊率:36
關鍵詞: 沃德 礦業 振動篩 故障診斷
摘要:我司對某洗煤廠3202振動篩實施了在線實時振動監測,通過監測發現3202振動篩非電機側振動器軸承損傷,通過對設備振動的持續跟蹤和反饋,提前告知客戶設備的損傷狀態,并準備備品備件,避免了設備的非計劃停機。
我司對某洗煤廠3202振動篩實施了在線實時振動監測,通過監測發現3202振動篩非電機側振動器軸承損傷,通過對設備振動的持續跟蹤和反饋,提前告知客戶設備的損傷狀態,并準備備品備件,避免了設備的非計劃停機。
一、振動篩工作原理及結構
振動篩是利用振子激振所產生的往復旋型振動而工作的。振子的上旋轉重錘使篩面產生平面回旋振動,而下旋轉重錘則使篩面產生錐面回轉振動,其聯合作用的效果則使篩面產生復旋型振動。其振動軌跡是一復雜的空間曲線。該曲線在水平面投影為一圓形,而在垂直面上的投影為一橢圓形。調節上、下旋轉重錘的激振力,可以改變振幅。而調節上、下重錘的空間相位角,則可以改變篩面運動軌跡的曲線形狀并改變篩面上物料的運動軌跡。
振動篩一般由振動器、篩箱、支承或懸掛裝置、傳動裝置等部分組成,本案例所監測的振動篩如圖1所示,其被用于某洗煤廠進行煤粒的篩選,其振動器結構如圖2所示。
圖1 振動篩結構圖
圖2 振動器結構簡圖
二、振動數據分析
此振動篩從2017年6月份運行至2017年10月,總體振動趨勢穩定,其中非電機側振動器各測點的振動趨勢如圖3所示。
圖3 振動器各測點加速度振動趨勢
如圖3所示,設備各測點高頻段振動從10月15日開始出現劣化,10月23日后急劇劣化。水平向測點振動較垂直向測點振動劣化更迅速,7H和8V測點振動較5H和6V測點振動劣化更明顯。提取8H測點的振動趨勢,如圖4所示。
圖4 8H測點振動趨勢圖
如圖4所示,測點加速度振動趨勢劣化明顯,但測點速度趨勢未見存在明顯的劣化趨勢。測點加速度振動從10月15日開始劣化,至10月21日存在短暫的劣化后穩定狀態,但從10月21日至10月23日測點振動有輕微的下降,10月23日后測點振動加速度出現急劇劣化。提取測點振動信號的時-頻信息如圖5所示。
圖5 7V測點高頻段振動加速度時域信號及其頻譜
如圖5所示,測點加速度時域信號存在明顯的沖擊特征,沖擊頻率約為160Hz;測點信號頻譜中,低頻段存在明顯的約163Hz的頻率及其諧頻,且存在較明顯的調制邊帶,調制頻率與設備的轉頻相符;高頻段存在較高的噪聲平底,對高頻段信號進行包絡解調,解調結果如圖6所示。
圖6 7V測點高頻段包絡解調譜圖
如圖6所示,對高頻段進行包絡解調后,解調譜中主要特征為約165Hz的頻率及其諧頻。提取測點低頻段信號的頻譜如圖7所示。
圖7 7V測點低頻段頻譜圖
如圖7所示,測點低頻段頻譜中主要特征為約163Hz及其諧頻,且存在明顯的調制邊帶,調制頻率與設備的轉頻相符。
結合設備的參數,約165Hz的頻率與振動器的軸承內圈特征頻率相符。
綜合如上信息,判定振動器7/8測點對應的軸承內圈存在剝落,建議客戶擇機對設備進行檢修。
三、檢修結果
基于前期持續的向客戶反饋設備的運行狀態,客戶于10月28日對設備進行了檢修,更換了對應的振動器,更換后設備振動趨勢回歸正常,設備振動趨勢見圖3中10月30日后的振動趨勢。
11月上旬對對應的振動器進行了拆解和維修,拆解后發現7/8測點對應的軸承內圈剝落,內圈損傷如圖8所示。
圖8 振動器7/8測點處軸承內圈損傷圖
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