一、概述
2009年初,為提高挖掘機(jī)結(jié)構(gòu)件焊接質(zhì)量,降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度,柳州柳工挖掘機(jī)有限公司結(jié)構(gòu)件廠新引進(jìn)3臺(tái)大型機(jī)焊接機(jī)器人(包括兩臺(tái)中型機(jī)動(dòng)臂焊接機(jī)器人,一臺(tái)中型機(jī)斗桿焊接機(jī)器人)。國(guó)內(nèi)同行業(yè),引進(jìn)焊接機(jī)器人進(jìn)行挖掘機(jī)結(jié)構(gòu)件的焊接已是必然的趨勢(shì)。安裝、調(diào)試初期,焊接機(jī)器人程序再生時(shí)間長(zhǎng),無(wú)法滿足生產(chǎn)需要。為有效提高機(jī)器人焊接效率,公司成立項(xiàng)目組,對(duì)焊接機(jī)器人程序進(jìn)行優(yōu)化,并驗(yàn)證其工藝可行性。
以C
LG205C動(dòng)臂為例:
1、 再生時(shí)間長(zhǎng),程序運(yùn)行時(shí)間257分鐘(剔除中途暫時(shí)停止時(shí)間)。
2、 異常處理時(shí)間長(zhǎng)(起弧不良、燒穿),整個(gè)焊接機(jī)器人工位節(jié)拍時(shí)間達(dá)到303分鐘,不能滿足生產(chǎn)要求的240分鐘。
注:工位節(jié)拍時(shí)間包括焊接時(shí)間,裝夾時(shí)間,焊前處理,異常情況處理時(shí)間等。
3、 焊接腹板角焊縫時(shí)避開(kāi)中腹板對(duì)接焊縫兩端各150mm,后續(xù)收尾焊接工作量大。(見(jiàn)圖1)
圖1 動(dòng)臂腹板焊接時(shí)避開(kāi)對(duì)接焊縫
4、 可焊率較低,為70.73%(注:可焊率=可焊焊縫總長(zhǎng)/全部焊縫總長(zhǎng))。
二、現(xiàn)狀調(diào)查、原因分析
經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組成員對(duì)機(jī)器人焊接過(guò)程的持續(xù)觀察、分析得出導(dǎo)致CLG205C動(dòng)臂焊接機(jī)器人產(chǎn)出時(shí)間長(zhǎng)的主要原因如下:
1、 翻身次數(shù)多
由于考慮焊接變形等因素,廠家人員編制程序時(shí),對(duì)其要求:
1)對(duì)接焊縫先單側(cè)打底后再進(jìn)行另一側(cè)的焊接成形。
2)角焊縫分段對(duì)稱打底、填充。
最終導(dǎo)致翻身次數(shù)比較多,為13次。
2、 傳感與清槍次數(shù)多
由于焊縫分段較多,每段焊縫開(kāi)始焊接之前都要進(jìn)行傳感檢測(cè),為了提高傳感精度,傳感檢測(cè)前必須清槍,導(dǎo)致傳感與清槍次數(shù)較多,傳感次數(shù)39次,清槍次數(shù)43次,耗時(shí)約50分鐘。
3、 焊接過(guò)程中異常因素較多
焊接過(guò)程中出現(xiàn)因素時(shí),需中斷焊接,對(duì)異常進(jìn)行處理后方可進(jìn)行下一步焊接,主要出現(xiàn)以下異常因素:
1) 起弧不良
由于使用φ1.6焊絲,焊接電流較大,焊接產(chǎn)生的氧化皮也較厚,在進(jìn)行多層多道焊接時(shí),經(jīng)常有起弧不良的現(xiàn)象,操作者需手動(dòng)清除開(kāi)始點(diǎn)氧化皮后再重新啟動(dòng)。(見(jiàn)圖2)
圖2 起弧不良
2) 燒穿
焊接機(jī)器人使用φ1.6焊絲進(jìn)行焊接,焊接電流大,且個(gè)別角焊縫拼搭間隙大等原因,在進(jìn)行焊縫打底時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)燒穿的現(xiàn)象,操作者需對(duì)燒穿處進(jìn)行補(bǔ)焊后才能進(jìn)行下一步焊接,影響時(shí)間較長(zhǎng),約15分鐘/臺(tái)。(見(jiàn)圖3)
圖3 燒穿
4、焊縫層數(shù)多
后腹板角焊縫焊縫層數(shù)為4層,后腹板與后支座對(duì)接焊縫為5層,中支座圓周對(duì)接焊縫為4層,焊縫層數(shù)較多,焊接時(shí)間長(zhǎng)。
三、制定改進(jìn)措施并實(shí)施
1、修改當(dāng)前焊縫焊接順序,減少翻身次數(shù)。
重新編制程序,修改焊縫焊接順序?yàn)椋?
單側(cè)后支座、前支座對(duì)接焊縫一次成形,角焊縫單側(cè)全部打底后翻轉(zhuǎn),翻轉(zhuǎn)次數(shù)由改進(jìn)前的13次減少到7次,節(jié)省時(shí)間約5分鐘。
2、 單側(cè)連續(xù)打底焊接,不避開(kāi)中腹板對(duì)接焊縫,減少程序數(shù)量,從而減少傳感及清槍次數(shù)。
由于205C動(dòng)臂采用腹板組件焊接的方式進(jìn)行生產(chǎn),中腹板對(duì)接焊縫已修磨好,程序編制時(shí)過(guò)渡得當(dāng),完全不需要避開(kāi)此處。在程序編制時(shí)使用機(jī)器人和變位機(jī)聯(lián)動(dòng)控制,對(duì)此處角焊縫連續(xù)焊接,不管從焊縫外觀還是焊腳尺寸,均滿足要求。(見(jiàn)圖4)
圖4 腹板對(duì)接焊縫處連續(xù)焊接
經(jīng)過(guò)此對(duì)策的實(shí)施,焊縫程序由改進(jìn)前的39個(gè)降低到目前的23個(gè),清槍程序由改進(jìn)前的43次,降低到目前的24次,傳感次數(shù)由改進(jìn)前的39個(gè)降低到目前的23個(gè),節(jié)省時(shí)間約20分鐘。
3、 優(yōu)化程序數(shù)據(jù)庫(kù)功能,合理修改參數(shù),減少起弧不良、燒穿等異常狀況的發(fā)生。
1)起弧不良
合理使用數(shù)據(jù)庫(kù)中起弧點(diǎn)平移功能,將起不了弧的次數(shù)降到最低。
功能介紹:
起弧點(diǎn)平移

如上圖所示,在多層多道焊中,由于上道焊縫焊后有氧化皮,在正常起弧點(diǎn)處直接起弧的話往往無(wú)法起弧。

如上圖所示,在數(shù)據(jù)庫(kù)中設(shè)置起弧點(diǎn)空間上的平移,選擇在無(wú)氧化皮處起弧(如板材坡口內(nèi)側(cè)),起弧后快速移動(dòng)到正常起弧點(diǎn),然后在正常起弧點(diǎn)開(kāi)始進(jìn)行焊接。

如上圖所示,通過(guò)設(shè)置電弧重起次數(shù)等參數(shù)來(lái)保證設(shè)置了起弧點(diǎn)平移后即使某一次起不了弧,嘗試多次電弧重啟來(lái)避免焊接中止。
通過(guò)這種方法,極大了降低了焊接過(guò)程中起不了弧的情況,節(jié)省處理異常時(shí)間約10分鐘。
2)燒穿
a、參數(shù)更改
通過(guò)多次嘗試,統(tǒng)計(jì)出合適電流、電壓,帶墊板對(duì)接焊縫打底電流與開(kāi)坡口角焊縫打底電流330A,電壓95%(一元),鑄造臺(tái)階型對(duì)接焊縫打底電流360A,電壓96%(一元),并對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)焊穿現(xiàn)象的焊縫所用數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行更改。
b、焊前打底
焊前檢查動(dòng)臂角焊縫拼搭間隙,若大于1mm,則進(jìn)行手工打底(打底厚度小于4mm),防止在機(jī)器人焊接時(shí)焊穿。并且要求在上機(jī)器人前處理好,不占用機(jī)器人工序時(shí)間。
經(jīng)過(guò)這兩個(gè)對(duì)策的實(shí)施,目前機(jī)器人在焊接過(guò)程中燒穿的現(xiàn)象出現(xiàn)的次數(shù)大大降低,節(jié)省時(shí)間約15分鐘。
4、修改參數(shù),通過(guò)加大焊接電流,降低焊接速度等措施,減少后腹板角焊縫以及后腹板與后支座對(duì)接焊縫層數(shù)。
改進(jìn)前,后支座對(duì)接焊縫焊5層,數(shù)據(jù)庫(kù)如圖所示:
數(shù)據(jù)庫(kù)號(hào)320:
第一層 電流330A,電壓94% 第二層 電流400A,電壓95%
第三層 電流400A,電壓95% 第四層 電流400A,電壓95%
第五層 電流310A,電壓95%
改進(jìn)后,后支座對(duì)接焊縫焊4層,數(shù)據(jù)庫(kù)如圖所示:
數(shù)據(jù)庫(kù)號(hào)402:
第一層 電流350A,電壓95% 第二層 電流400A,電壓97%
第三層 電流420A,電壓95%第四層 電流320A,電壓95%
經(jīng)過(guò)對(duì)后支座對(duì)接焊縫及后腹板角焊縫的參數(shù)優(yōu)化,焊接時(shí)間節(jié)省約10分鐘。
更改焊接參數(shù)后,做相應(yīng)工藝試驗(yàn)對(duì)焊接參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果合格(具體結(jié)果見(jiàn)設(shè)備驗(yàn)證中機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告)。
四、設(shè)備工藝驗(yàn)證
針對(duì)焊接參數(shù)、焊接順序等焊接工藝的更改,開(kāi)展工藝試驗(yàn)對(duì)設(shè)備工藝進(jìn)行驗(yàn)證,設(shè)備工藝驗(yàn)證內(nèi)容主要包括:角焊縫熔深試驗(yàn),焊縫機(jī)械性能試驗(yàn),焊縫尺寸及外觀檢測(cè)。
1、 角焊縫熔深試驗(yàn):
使用實(shí)際焊接參數(shù)進(jìn)行試板(與實(shí)際焊接部件的板厚、材料一致)的焊接,拋棄兩端30mm的起弧、收弧以及明顯焊接缺陷部位。機(jī)加焊縫剖面處,使用稀硝酸腐蝕后測(cè)量焊縫熔深。根據(jù)實(shí)際情況,試板可分為開(kāi)坡口和無(wú)坡口等情況分別進(jìn)行試驗(yàn)。(見(jiàn)圖5)
圖5 焊縫熔深試驗(yàn)
2、 焊縫機(jī)械性能試驗(yàn)
參照GB 2651-89《焊接接頭拉伸試驗(yàn)方法》及GB 2653-89《焊接接頭彎曲及壓扁試驗(yàn)方法》進(jìn)行對(duì)接焊縫的拉伸以及冷彎試驗(yàn)。一般每臺(tái)設(shè)備需進(jìn)行至少2套試板的焊接,每樣試驗(yàn)至少取3件試件。
圖6 對(duì)接焊縫拉伸試驗(yàn)
圖7 對(duì)接焊縫接頭拉伸試驗(yàn)
3、 焊縫尺寸及外觀檢測(cè)
對(duì)調(diào)整后的程序焊接質(zhì)量進(jìn)行對(duì)接焊縫探傷以及焊縫尺寸、外觀的檢查,檢查數(shù)量一般大于5臺(tái)。(見(jiàn)圖8)
圖8 焊縫尺寸及外觀檢查
以上工藝試驗(yàn)以及檢驗(yàn)完成后,基本可判定新工藝有效,改進(jìn)方案可以批量實(shí)施。
五、經(jīng)濟(jì)效益
1、改進(jìn)前后對(duì)比見(jiàn)表1:
表1 改進(jìn)前后對(duì)比數(shù)據(jù)

2、 其他結(jié)構(gòu)件改進(jìn)效果:
1)CLG205C斗桿,改進(jìn)前用時(shí)155分鐘,改進(jìn)后用時(shí)130分鐘。
2)CLG915C斗桿,改進(jìn)前用時(shí)125分鐘,改進(jìn)后用時(shí)100分鐘。
3、經(jīng)濟(jì)效益
1)工時(shí)成本節(jié)省
按每年2000臺(tái)計(jì)算,產(chǎn)生效益=節(jié)省時(shí)間(分)×人工費(fèi)率(元/人?分鐘)×年產(chǎn)量=(303+155+125-240-130-100)×0.215×2000臺(tái)/年=48590元/年
2)新增產(chǎn)值
項(xiàng)目實(shí)施前動(dòng)臂每班產(chǎn)8臺(tái)(以205C為例),斗桿每班10臺(tái),無(wú)法滿足生產(chǎn)需要。焊接機(jī)器人正常投入使用后,每班可產(chǎn)出動(dòng)臂12臺(tái)(以205C為例),斗桿13-14臺(tái),新增產(chǎn)值約2000萬(wàn)元。
六、推廣價(jià)值
目前,工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)用焊接機(jī)器人進(jìn)行結(jié)構(gòu)件的焊接,可參考本文進(jìn)行焊接效率以及焊接質(zhì)量的提升。
七、結(jié)論
本文僅主要對(duì)焊接程序等對(duì)焊接效率影響較大的幾個(gè)因素進(jìn)行分析和優(yōu)化,并通過(guò)試驗(yàn)確定焊接參數(shù)等涉及焊接工藝變化的措施的可行性,其他類似的情況除進(jìn)行以上分析外,也可對(duì)裝夾等輔助過(guò)程進(jìn)行分析、改進(jìn)。
(該項(xiàng)目成果獲2009年度廣西重工業(yè)先進(jìn)工藝工裝成果一等獎(jiǎng))