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科普知識
數(shù)據(jù)分類:
變頻器

SIEMENS6SE70變頻器主從控制在船池拖車上的應(yīng)用

發(fā)布日期:2022-10-09 點擊率:305 品牌:西門子_Siemens

一、前言

 

船模試驗水池(船池)是從事船舶與海洋工程領(lǐng)域高新技術(shù)研究的主要手段。船池拖車是船模試驗水池必備的大型設(shè)備,它具有良好的控制性能,高精度的調(diào)速系統(tǒng),并且具有高可靠性。

武漢理工大學(xué)船池拖車原控制系統(tǒng)是模擬量測控的,多為分離元件,使用時間長了,故障率增加,且影響拖車速度精度。為了適應(yīng)該領(lǐng)域的快速發(fā)展,武漢理工大學(xué)船池進(jìn)行了數(shù)字化改造。由于該系統(tǒng)速度精度要求高(速度誤差要求±1‰),為使系統(tǒng)具有先進(jìn)性、高可靠性、易擴(kuò)展性和操作簡便,系統(tǒng)采用上位工控機+WinCC組態(tài)軟件+S7 300 PLC+6SE70變頻器組成。

   

二、系統(tǒng)介紹

   

整個系統(tǒng)如圖1所示。驅(qū)動部分由4臺45kW SEW三合一電機和2臺3kW SEW三合一電機構(gòu)成。在高速工況下( 0.8~8m/s),拖車由4臺45kW電機驅(qū)動;在低速工況下(0.06~0.8m/s),通過離合器切換,拖車由2臺3kW電機驅(qū)動。司機室內(nèi)設(shè)有工控機一臺及操作臺,工控機通過 CP5611卡與PLC進(jìn)行Profibus-DP通訊,實時交換數(shù)據(jù),實現(xiàn)操作功能及顯示拖車速度。


  


圖1  系統(tǒng)結(jié)構(gòu)總圖
 

 


圖2  電氣系統(tǒng)單線圖

 

三、控制系統(tǒng)構(gòu)成    

 

1.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

控制系統(tǒng)主要由S7 300 PLC、6SE70變頻器及上位工控機組成。進(jìn)行高速試驗時,4臺6SE7031-2EF60-2變頻器分別控制四臺45kW電機,閉環(huán)矢量控制(P100.1=4),且4臺變頻器通過SLB卡連成SIMOlink環(huán)網(wǎng)。其中,一臺變頻器為主變頻器,速度控制(P587.1=0),通過 PROFIBUS現(xiàn)場總線進(jìn)行控制,另外三臺變頻器為從變頻器,轉(zhuǎn)矩控制(P587.1=1),通過SIMOlink網(wǎng)進(jìn)行控制。當(dāng)進(jìn)行低速試驗時,2臺6SE7021-OEA61變頻器分別控制2臺3kW電機,閉環(huán)矢量j控制,且2臺變頻器通過SLB卡連成SIMOlink環(huán)網(wǎng)。其中,一臺變頻器為主變頻器,速度控制,j通過PROFIBUS現(xiàn)場總線進(jìn)行控制,另外1臺變頻器為從變頻器,轉(zhuǎn)矩控制,通過SIMOlink網(wǎng)4進(jìn)行控制。    


 


圖3控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
 

 


圖4  4臺6SE7031-2EF60-2變頻器控制圖
 

 


圖5  2臺6SE7021-OEA61變頻器控制圖

 

2.系統(tǒng)硬件配置

表  1   

    1

 CPU

6ES7 315-2AG10-OABO

    1

    西門子

    2

 MMC

6ES7 953-8LFOO-OAAO

    1

    西門子

    3

接口模塊

6ES7 365-OBA01-OAAO

    1

    西門子

    4

    ·PLC

輸入模塊

6ES7-321-1BH02-OAAO

    7

    西門子

    5

輸出模塊

6ES7-322-1BH01-OAAO

    4

    西門子

    6

編碼器模塊

6ES7-338-4BCOO-OABO

    1

    西門子

    7

 Profibus總線連接器

6ES7972-OBA40-OXAO

    3

    西門子

    8

變頻器

6SE7031-2EF60-2

    4

    西門子

    9

變頻器

6SE7021-OEA61-2

    1

    西門子

    10

 CBP2

6SX 7010-OFF05

    2

    西門子

    11

 SLB

6SX7010-OFJOO

    6

    西門子

    12

制動單元

6SE7018-OES87-2DAO

    2

    西門子

    13

制動單元

6SE7028-OEA87-2DAO

    4

    西門子

    14

 CP5611

6GK1561-1AAO

    1

    西門子

    15

編程軟件

STEP7 V5.2

6ES7810-4CC06-OYXO

    1

    西門子

    16

組態(tài)軟件

WINCC V5.1

 6AV6 381-1BN05-1AVO

    1

    西門子

四、控制系統(tǒng)完成的功能及難點實現(xiàn)

 

1.結(jié)合上位工控機的WinCC組態(tài)軟件,控制系統(tǒng)可實現(xiàn)的功能    

(1)多種車速的選擇功能    

通過PROFIBUS-DP修改主變頻器的速度給定,可實現(xiàn)拖車速度的多種切換,達(dá)到一次試驗完成多種速度段的測量。

(2)加減速時間的自動設(shè)定功能

通過PROFIBUS-DP修改主變頻器的加減速時間,實現(xiàn)不同速度時加減速時間不同,實現(xiàn)拖車啟動停止的平穩(wěn)。

(3)故障類別判斷功能

通過WinCC的故障報表功能,完成故障的實時顯示及儲存。    

(4)拖車的操作功能

在操作臺及組態(tài)軟件中,均可實現(xiàn)對船池拖車的操作。    

(5)實時顯示拖車速度及拖車位置    

通過6ES7-338-4BCOO-OABO位置模塊讀取拖車自由輪上的多圈絕對值編碼器的圈數(shù)和位置數(shù),利用STEP7中的OB35硬件時間中斷來計算拖車的實時速度。

(6)數(shù)據(jù)記錄功能

組態(tài)軟件WinCC與PLC通過PROFIBUS-DP交換數(shù)據(jù),實時顯示及記錄各變頻器的電流、頻率等數(shù)據(jù)。

2.系統(tǒng)中的難點及實現(xiàn)方法

(1)拖車速度精度(高速)的實現(xiàn)

由于船池拖車的速度精度要求高(速度誤差±1‰),為保證拖車的拖車速度精度,我們進(jìn)行過多種方案的試驗。

方案一:四臺變頻器均采用速度控制,主從控制,即一臺變頻器為主變頻器,速度控制,另三臺變頻器為從變頻器,速度控制,跟隨主變頻器的轉(zhuǎn)速。這種方案下,由于四臺變頻器的實際頻率不可能達(dá)到完全一致,只要變頻器的實際頻率相差一點,便有某臺電機被拖著走,造成各電機電流不一致,甚至造成電機過流。


        


圖6 WINCC組態(tài)軟件主要界面

   

方案二:我們試驗了2主2從的方案,即拖車左側(cè)一臺主變頻器和一臺從變頻器,主變頻器采用速度控制,從變頻器采用轉(zhuǎn)矩控制,跟隨主變頻器的轉(zhuǎn)矩,拖車右側(cè)與左側(cè)一樣,右側(cè)2臺變頻器也采用主從控制。這種方案下,由于拖車兩側(cè)主變頻器速度仍可能不一致,也會造成各電機電流不一致,而且如果拖車一側(cè)速度快,一側(cè)速度慢,拖車便會“歪”著行駛,影響拖車速度精度。

方案三:我們試驗了1主3從的方案,即一臺變頻器為主變頻器,速度控制,另3臺變頻器為從變頻器,轉(zhuǎn)矩控制,跟隨主變頻器的轉(zhuǎn)矩。這種方案下,主變頻器控制拖車的速度精度,3臺從變頻器出力,保證拖車的驅(qū)動能力。由于3臺從變頻器跟隨主變頻器的轉(zhuǎn)矩,四臺變頻器電流一致,而且從變頻器的出力也有效地防止了拖車車輪打滑的現(xiàn)象出現(xiàn)(拖車加速度要小于物理臨界加速度O.lg,一般為0.08g左右)。試驗結(jié)果證明此方案的效果最好。

根據(jù)試驗結(jié)果,我們采用了方案三。方案三的變頻器主要參數(shù)設(shè)置如下

    主變頻器:

  P443.1=K3002   主變頻器的主給定為PROFIBUS  PZD2

  P554.1=B3100   主變頻器啟動為PROFIBUS PZD1的位O

  P571.1= B3111  主變頻器正轉(zhuǎn)為PROFIBUS PZD1的位1 1

  P571.1=B3112   主變頻器反轉(zhuǎn)為PROFIBUS PZD1的位12

  P587.1=0           主變頻器為速度控制

  P734.1=K22       主變頻器至PLC的PZD1為主變頻器的電流

  P734.2=KK20     主變頻器至PLC的PZD2為主變頻器的轉(zhuǎn)速

  P734.3=K7001   主變頻器至PLC的PZD3為從變頻器1的電流

  P734.4=K7002   主變頻器至PLC的PZD4為從變頻器1的轉(zhuǎn)速

  P734.5=K7003   主變頻器至PLC的PZD3為從變頻器2的電流

  P734.6=K7004   主變頻器至PLC的PZD4為從變頻器2的轉(zhuǎn)速

  P734.7=K7005   主變頻器至PLC的PZD3為從變頻器3的電流

  P734.8=K7006   主變頻器至PLC的PZD4為從變頻器3的轉(zhuǎn)速

  P740.1=0           主變頻器為SIMOlink環(huán)網(wǎng)的主站

  P751.1=KO

  P751.2=K30        SLB傳輸數(shù)據(jù)源的通道0為主變頻器控制字

  P751.1=KO

  P751.2=K153      SLB傳輸數(shù)據(jù)源的通道1為主變頻器轉(zhuǎn)矩

從變頻器:

P486.1=K7004  從變頻器的力矩給定為SLB傳送的主變頻器的轉(zhuǎn)矩

P554.1=B7200  從變頻器起動為SLB傳送的主變頻器的起動信號

P571.1=B7211  從變頻器正轉(zhuǎn)為SLB傳送的主變頻器的正轉(zhuǎn)信號

P571.1=B7212  從變頻器反轉(zhuǎn)為SLB傳送的主變頻器的反轉(zhuǎn)信號

P587.1=1          從變頻器為轉(zhuǎn)矩控制

P740.1=1          從變頻器為SIMOlink環(huán)網(wǎng)的從站

P749.1=0.0       從變頻器的SLB接收數(shù)據(jù)通道0為主變頻器的通道0

P949.2=0.1       從變頻器的SLB接收數(shù)據(jù)通道1為主變頻器的通道1

P751.1=K22     SLB傳輸數(shù)據(jù)源的通道0的高字為從變頻器的電流

P751.2=KK20  SLB傳輸數(shù)據(jù)源的通道0的低字為從變頻器的轉(zhuǎn)速

   

(2)閉環(huán)反饋編碼器位置的選擇

最初我們將編碼器(1024脈沖/轉(zhuǎn))裝在拖車車輪上,認(rèn)為這樣可通過變頻器的速度環(huán)消除機械部分的傳動誤差,但這種方案效果并不理想。原因可能如下:①車輪的加工精度不夠高②由于電機到拖車車輪有減速機,機械傳動比為5.8:1,拖車車輪的1024脈沖,轉(zhuǎn)折算到電機端僅176脈沖/轉(zhuǎn)( 1024/5.8=176),折算到電機端的編碼器脈沖數(shù)太小,精度不夠。后來我們更換高精度編碼器(4096脈沖,轉(zhuǎn)),但試驗效果仍不理想。最后,我們將編碼器裝在電機端,試驗證明此方案效果較好。

(3)變頻器速度環(huán)的調(diào)整

通過DriveMonitor軟件中的TRACE功能將變頻器速度給定及速度反饋記錄下來,仔細(xì)分析速度曲線,調(diào)整變頻器速度環(huán)的參數(shù)(P235速度環(huán)的比例增益P240速度環(huán)的積分時間),這樣邊調(diào)整邊分析,即可達(dá)到較好的變頻器速度環(huán)調(diào)整效果。

這樣在拖車不同速度段分別試驗,可得到不同速度段時的變頻器最佳速度環(huán)的參數(shù)。

在WinCC組態(tài)軟件中,設(shè)置不同速度時,通過查表法得到變頻器的速度環(huán)參數(shù),然后通過 PROFIBUS-DP修改變頻器的速度環(huán)參數(shù)即可。


 


圖7  DRIVEMONITOR軟件的TRACE功能波形示意圖

   

五、結(jié)束語

   

在調(diào)試過程中,我們感受到了6SE70變頻器的靈活性、開放性和強大的功能。借助于6SE70變頻器的優(yōu)異的調(diào)速性能,武漢理工大學(xué)船池控制系統(tǒng)改造基本上達(dá)到了預(yù)計目標(biāo)。

 

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